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JWG1726S商标织机
F1768型倍捻机
F1603转杯纺纱机
自排风改抽气式改造
JWB-400机外卷布机
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老机改造
F1603转杯纺纱机自排风改抽气式改造

    我公司所产F1603型自排风式转杯纺纱机,自问世以来,为转杯纱市场做出了一定的贡献,但伴随着目前纺织市场日趋激烈的竞争,高品质、低用工、高效率已成为日后企业生存的发展趋势,在此情况下,自排风式的设备也逐步显现出一些问题,如:易产生螺纹纱,转速较低等现象,从而影响了成纱质量和产量。针对这些问题,我们在不改变原机工作原理的情况下,通过对原设备自排风改造成抽气式排风的型式,从而实现成纱水平和产量的提高。
    原设备存在的主要问题:
    1、由于自排风式转杯内负压是靠自身转动排气孔排气产生,这使得纺纱过程中气流的走向不能对纤维进行充分的包裹,从而产生螺纺纱,影响成纱质量,给日后成纱的销售造成一定的影响。
    2、自排风式的排风型式,使得在同样设定捻度的情况下在退捻过程比抽气式捻度高,手感硬,影响成纱质量。
    3、自排风式的转杯转速因受转杯八个排气孔消耗能量的影响,转速较抽气式相比略低,直接影响产量,且轴承损坏率也较高,同时转杯电机的功耗高。
    改造后的效果:
    1、改变原排风形式,取消排气孔,改变杯内气流走向,使纤维包裹更充分,从而达到降低甚至消除螺纹纱的效果。改造后可消除80%以上的螺纹纱,提高了成纱质量。
    2、通过对排风形式的改造,明显改善纱线的退捻方式,大大改善产品质量,为日后印染提供可靠的保证。
    3、抽气式排风采用∮40纺杯,转杯转速提高,从而提高产量,改造后较原机产量可提高20-30%左右。
    4、抽气式转杯纺纱机比自排风式转杯装机功率大18.5KW,但省去地沟风化,降低转杯电机功率,使吨纱能耗有明显降低,达到了降低能耗的效果。
    5、因自排风与抽气式成纱风格不同,反映在布面上的效果也不同,实践证明抽气式的效果好于自排风式的,且市场成纱销价抽气式的纱线明显高于自排式纱线,为市场竞争提供了优势。
    效能分析:
    1、效益分析一:按10支纱计算:改造后产量提高30%,每天产量为1560公斤,产量的提高使单位成本下降,利润提高。
    2、效益分析二:按10支纱计算,普通抽气式转杯纺纱比自排风式转杯纺纱每吨多500-1000元左右的收益,优质纱收益更高。效益计算:改造后产量提高30%每天为1.2×1.3吨×500元=780×300天=234000元,半年收回投资,当年产生效益。
    3、另一买点为用户选用:
    1)、推广节能永磁电机,该电机可节能10%-15%,按18.5KW电机计算:18.5KW*24小时(天)*300天(年)*0.53元(电费)*10%=7059元。半年可收回电机成本,当年可产生效益。
    2)、取消八个排气孔后,降低了转杯电机功耗。转杯电机可选用7.5KW电机,单台可节约7KW功率:7KW*24小时(天)*300天(年)*0.53元(电费)=26712元。电机成本3500元,年可节约
    改造内容包括:
    车尾抽气系统、纺纱器部件、中段风管部件、电气系统,具体明细如下:L1D3100B-01车尾罩壳部件(下排风选用)、L1D3300-02车尾风管结合件(下排风选用 ) 、L1D3400A风箱部件、中段新增零件及中段风管改造、膜模合压力表、输送带、风机QFFN06.3A(270°)常熟鼓风机厂、变频器、标准件、L1D1900-12/1 40转杯结合件、L1A020100-44/1 活络通道结合件、L1D1900-13/1 假捻盘结合件、更换电器 、 整修主机和纺纱器 。

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